數(shù)控機床加工 精度(du)異常的原因及解(jie)決方法
一、造成加(jiā)工精度異常故障(zhàng)的原因
造成加工(gong)精度異常故障的(de)原因隐蔽性強,診(zhen)斷難度比較大。筆(bi)者根據多年實踐(jian)經驗,歸納出五個(ge)主要原因:機床進(jìn)給單位被改動或(huò)變化;機床各個軸(zhou)的零點偏置異常(cháng);軸向的反向間隙(xi)異常;電機運行狀(zhuàng)态異常,即電氣及(jí)控制部分異常;機(jī)械故障,如絲杠,軸(zhou)承,軸聯器等部件(jiàn)。另外加工程序的(de)編制,刀具的選擇(ze)及人爲因素,也可(kě)能導緻加工精度(dù)異常。金屬加工微(wei)信,内容不錯,值得(de)關注。
二、數控機床(chuang)故障診斷原則
1.先(xiān)外部後内部數控(kong)機床是集機械,液(yè)壓,電氣爲一體的(de)機床,故其故障的(de)發生也會由這三(san)者綜合反映出來(lai)。維修人員應先由(yóu)外向内逐一進行(háng)排查,盡量避免随(sui)意地啓封,拆卸,否(fou)則會擴大故障,使(shǐ)機床喪失精度,降(jiàng)低性能。
2.先機械後(hòu)電氣一般來說,機(ji)械故障較易發覺(jiào),而數控系統故障(zhàng)的診斷則難度較(jiao)大些。在故障檢修(xiū)之前,首先注意排(pai)除機械性的故障(zhàng),往往可達到事半(ban)功倍的效果。
3.先靜(jing)後動先在機床斷(duàn)電的靜止狀态下(xia),通過了解,觀察,測(cè)試,分析,确認爲非(fēi)破壞性故障後,方(fang)可給機床通電;在(zai)運行工況下,進行(hang)動态的觀察,檢驗(yàn)和測試,查找故障(zhàng)。
而對破壞性故障(zhàng),必須先排除危險(xian)後,方可通電。
4.先簡(jiǎn)單後複雜當出現(xian)多種故障互相交(jiāo)織掩蓋,一時無從(cóng)下手時,應先解決(jue)容易的問題,後解(jie)決難度較大的問(wèn)題。往往簡單問題(ti)解決後,難度大的(de)問題也可能變得(dé)容易。
三、數控機床故(gù)障診斷方法
1.直觀(guān)法(望聞問切)問-機(ji)床的故障現象,加(jia)工狀況等;看-CRT報警(jing)信息,報警指示燈(deng),電容器等元件變(biàn)形煙熏燒焦,保護(hu)器脫扣等;聽-異常(cháng)聲響;聞-電氣元件(jian)焦糊味及其它異(yi)味;摸-發熱,振動,接(jiē)觸不良等。金屬加(jia)工微信,内容不錯(cuò),值得關注。
3.隔離法一些故(gù)障,難以區分是數(shu)控部分,還是伺服(fú)系統或機械部分(fèn)造成的,常采用隔(gé)離法。
4.同類對調法(fa)用同功能的備用(yong)闆替換被懷疑有(yǒu)故障的模闆,或将(jiāng)功能相同的模闆(pan)或單元相互交換(huan)。
5.功能程序測試法(fa)将G,M,S,T,功能的全部指(zhi)令編寫一些小程(cheng)序,在診斷故障時(shi)運行這些程序,即(jí)可判斷功能的缺(que)失。
故障診斷:調查(chá)中了解到,故障是(shi)忽然發生的。機床(chuáng)在點動,在手動輸(shu)入數據方式操作(zuò)下各個軸運行正(zhèng)常,且回參考點正(zheng)常,無任何報警提(ti)示,電氣控制部分(fen)硬故障的可能性(xìng)排除。應主要對以(yi)下幾個方面逐一(yi)進行檢查。金屬加(jiā)工微信,内容不錯(cuo),值得關注。
檢查機(ji)床精度異常時正(zheng)在運行的加工程(chéng)序段,特别是刀具(ju)長度補償,加工坐(zuò)标系(G54-G59)的校對和計(ji)算。
檢查(chá)機床Z軸精度。用手(shou)搖脈沖發生器移(yi)動Z軸,(将其倍率定(ding)爲1×100的擋位,即每變(bian)化一步,電機進給(gěi)0.1mm),配合百分表觀察(cha)Z軸的運動情況。在(zài)單向運動保持正(zheng)常後作爲起始點(dian)的正向運動,脈沖(chòng)器每變化一步,機(jī)床Z軸運動的實際(ji)距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運(yun)行良好,定位精度(du)也良好。而返回機(jī)床實際運動位移(yi)的變化上,可以分(fèn)爲四個階段:(1)機床(chuang)運動距離d1>d=0.1mm(斜率大(dà)于1);(2)表現出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率(lǜ)小于1);(3)機床機構實(shi)際沒移動,表現出(chū)标準的反向間隙(xi);(4)機床運動距離與(yǔ)脈沖器經定數值(zhi)相等(斜率等于1),恢(hui)複到機床的正常(chang)運動。無論怎樣對(dui)反向間隙進行補(bu)償,其表現出的特(te)征是:除了(3)階段補(bǔ)償外,其他各段變(bian)化依然存在,特别(bie)是(1)階段嚴重影響(xiǎng)到機床的加工精(jing)度。補償中發現,間(jian)隙補償越大,(1)階段(duan)移動的距離也越(yue)大。金屬加工微信(xin),内容不錯,值得關(guān)注。
分析上述檢查(cha)認爲存在幾點可(ke)能原因:一是電機(jī)有異常,二是機械(xiè)方面有故障,三是(shi)絲杠存在間隙。爲(wèi)了進一步診斷故(gu)障,将電機和絲杠(gàng)完全脫開,分别對(duì)電機和機械部分(fen)進行檢查。檢查結(jié)果是電機運行正(zheng)常;在對機械部分(fèn)診斷中發現,用手(shou)盤動絲杠時,返回(hui)運動初始有很大(dà)的空缺感。而正常(chang)情況下,應該能感(gan)覺到軸承有序而(er)平滑的移動。
故障(zhàng)處理:經過拆卸檢(jian)查發現該軸承确(què)實受損,且有滾珠(zhu)脫落。更換後機床(chuang)恢複正常。
2.控制邏(luo)輯不妥導緻加工(gong)精度異常
故障現(xian)象:一台上海機床(chuáng)廠家生産的加工(gōng)中心,系統是Frank.加工(gōng)過程中,發現該機(jī)床X軸精度異常,精(jing)度誤差小爲0.008mm,大爲(wei)1.2mm.故障診斷:檢查中(zhōng),機床已經按照要(yào)求設置了G54工件坐(zuo)标系。在手動輸入(rù)數據方式操作下(xià),以G54坐标系運行一(yī)段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuáng)運行結束後顯示(shi)器上顯示的機械(xiè)坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記錄(lu)下該數值。然後在(zai)手動方式下,将機(ji)床點動到其他任(rèn)意位置,再次在手(shou)動輸入數據方式(shi)操作下運行剛才(cai)的程序段,待機床(chuáng)停止後,發現此時(shí)機床坐标數值顯(xiǎn)示爲“-1024.891”,同上一次執(zhi)行後的數值比較(jiao)相差了0.352mm.按照同樣(yàng)的方法,将X軸點動(dong)移動到不同的位(wei)置,反複執行該程(cheng)序段,而顯示器上(shang)顯示的數值都有(you)所不同(不穩定)。金(jin)屬加工微信,内容(rong)不錯,值得關注。用(yòng)百分表對X軸進行(háng)仔細檢查,發現機(jī)械位置實際誤差(cha)同數字顯示出來(lái)的誤差基本一緻(zhì),從而認爲故障原(yuán)因爲X軸重複定位(wei)誤差過大。對X軸的(de)反向間隙及定位(wei)精度進行檢查,重(zhong)新補償其誤差值(zhí),結果起不到任何(he)作用。因此懷疑光(guāng)栅尺及系統參數(shu)等有問題。但爲什(shi)麽産生如此大的(de)誤差,卻又未出現(xian)相應的報警信息(xi)進一步檢查發現(xian),此軸爲垂直方向(xiang)的軸,當X軸松開時(shí)主軸箱向下掉,造(zao)成了誤差。
故障處(chù)理:對機床的PLC邏輯(ji)控制程序做了修(xiu)改,即在X軸松開時(shi),先把X軸使能加載(zǎi),再把X軸松開;而在(zài)X軸夾緊時,先把X軸(zhóu)夾緊後,再把使能(néng)去掉。調整後機床(chuáng)故障得以解決。
故(gù)障現象:一台杭州(zhōu)産的立式數控銑(xi)床,配備北京KND-10M系統(tǒng)。在點動或加工過(guo)程中,發現Z軸異常(cháng)。
故障診斷:檢查發(fā)現,Z軸上下移動不(bú)均勻且有噪聲,且(qiě)存在一定間隙。電(diàn)機啓動時,在點動(dòng)方式下Z軸向上運(yun)動存在不穩定的(de)噪聲及受力不均(jun)勻,且感覺電機抖(dou)動比較厲害;而向(xiang)下運動時,就沒有(yǒu)抖動得這麽明顯(xiǎn);停止時不抖動,在(zai)加工過程中表現(xian)得比較明顯。分析(xi)認爲,故障原因有(yǒu)三點:一是絲杠反(fan)向間隙很大;二是(shi)Z軸電機工作異常(chang);三是皮帶輪受損(sǔn)至受力不均。但有(you)一個問題要注意(yi)的是,停止時不抖(dou)動,上下運動不均(jun)勻,所以電機工作(zuò)異常這個問題可(kě)以排除。金屬加工(gong)微信,内容不錯,值(zhi)得關注。因此先對(duì)機械部分診斷,在(zài)診斷測試過程中(zhong)沒有發現異常,在(zài)公差之内。利用排(pai)除法則,餘下的隻(zhī)有皮帶問題了,在(zài)檢測皮帶時,發覺(jiao)這條皮帶剛換不(bu)久,但在細心檢測(cè)皮帶時,發現皮帶(dài)内側出現不同程(cheng)度的受損,很明顯(xiǎn)是受力不均所至(zhi),是什麽原因造成(cheng)的呢在診斷中發(fā)現電機放置有問(wèn)題,即裝夾的角度(dù)位置不對稱造成(chéng)受力不均。
故障處(chu)理:隻要将電機重(zhòng)裝,對準角度,測量(liàng)好距離(電機與Z軸(zhóu)的軸承),皮帶兩邊(biān)(長度)要均勻。這樣(yang),Z軸上下移動不均(jun1)勻且有噪聲及抖(dǒu)動現象就消除了(le),Z軸加工恢複正常(cháng)。
4.系統參數未優化(hua),電機運行異常
導(dao)緻加工精度異常(chang)系統參數主要包(bāo)括機床進給單位(wei),零點偏置,反向間(jian)隙等。例如Frank數控系(xi)統,其進給單位有(you)公制和英制兩種(zhong)。在機床修理過程(chéng)中對于局部處理(li),常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變(biàn)化,故障處理完畢(bi)後應作适時的調(diao)整和修改;另一方(fang)面,由于機械磨損(sun)嚴重或連接位松(song)動也可能造成參(can)數實測值的變化(hua),需要對參數做相(xiang)應的修改才能滿(man)足機床加工精度(dù)的要求。
故障現象(xiang):一台杭州産的立(lì)式數控銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統。在加工(gong)過程中,發現X軸精(jing)度異常。
故障診斷(duan):檢查發現X軸存在(zai)一定間隙,且電機(jī)啓動時存在不穩(wen)定的現象。用手觸(chù)摸X軸電機時感覺(jiào)電機拉動比較厲(li)害,停止時拉動不(bu)明顯,尤其是點動(dòng)方式下比較明顯(xian)。分析認爲,故障原(yuán)因有兩點:一是絲(sī)杠反間隙很大;二(èr)是X軸電機工作異(yì)常。
通(tōng)過對數控機床加(jia)工精度異常故障(zhàng)診斷和處理方法(fǎ)的探讨,把實習生(shēng)産中所遇到的實(shí)際問題及解決方(fāng)法加以歸納,充實(shí)了教學内容并滲(shen)透到生産實踐中(zhōng),不但讓學生掌握(wò)了解決問題的方(fang)法,更重要的是培(péi)養了學生實際操(cao)作能力,運用知識(shi)分析和解決問題(tí)的能力,達到技工(gong)學校教育教學的(de)目标,使學生成爲(wèi)适應市場需求的(de)實用型人才。
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